当前位置: 首页> 学位论文 >详情
原文传递 离心铸造铝基梯度复合材料缸套组织及性能的研究
论文题名: 离心铸造铝基梯度复合材料缸套组织及性能的研究
关键词: 离心铸造工艺;铝基梯度;复合材料;气缸套;组织性能
摘要: 与常用的铸铁缸套相比,过共晶铝硅合金气缸套具有明显的优势,例如质量轻、功率高、污染物排放少等。但是目前为止铝合金气缸套的应用仅限于赛车及高端汽车领域,较高的成本及复杂的工艺限制了其推广应用。为此本文使用离心铸造制备铝基梯度复合材料气缸套,实验中以 Al-20Si合金为基础合金,研究了不同Mg含量对合金组织的影响,优化了离心铸造工艺,分析了缸套的热处理组织及性能。
  研究结果表明:当Mg含量为0%、1.5%、3%时缸套毛坯中只有初晶Si颗粒,不含初晶Mg2Si颗粒,且初晶Si颗粒呈现由外壁到内壁逐渐增多的渐变梯度分布特征。当Mg含量大于等于4.5%时,组织不仅含有初晶Si颗粒,还出现了黑色块状初晶 Mg2Si颗粒,初晶颗粒具有明显分层的梯度分布特征。分析并计算初晶颗粒在离心场中的受力,发现Mg2Si颗粒的移动速率约为Si颗粒的2.56倍,Mg2Si颗粒能够推动初晶 Si颗粒向内侧运动,从而形成明显分层的梯度分布特征。因此基体之中的Mg2Si颗粒是制备明显分层的功能梯度复合材料的关键因素。
  对离心铸造工艺进行优化,当浇注温度690℃,金属铸型温度200℃,离心转速为1450r/min时,得到的铸件外表面光滑,内表面无热裂纹,内部气孔基本消除,缩孔有所减小,初晶颗粒梯度分布明显,增强层厚度满足缸套的加工要求,但是由于双向凝固而形成的缩孔无法通过工艺参数优化完全消除。为了消除缺陷的影响,设计了全新的浇道并使用Anycasting铸造模拟软件对铸造过程进行模拟,分析模拟结果发现,使用优化后的浇道,可以改变铸件中缩孔缩松的位置,使缺陷转移到铸件的外端面,最终通过加工去除缺陷,得到内部无缺陷的缸套成品。
  对铸件毛坯进行T6热处理,试样的微观组织发生变化,初晶颗粒有圆润化的趋势,共晶组织逐渐由棒状、网络状转变为点球状。热处理之后硬度有所提升;抗拉强度固溶后升高,时效处理之后略有下降,整体高于铸态;试样的耐磨性能在热处理之后有所提升。
作者: 曾博
专业: 材料加工工程
导师: 张春香;关绍康
授予学位: 硕士
授予学位单位: 郑州大学
学位年度: 2016
正文语种: 中文
检索历史
应用推荐