摘要: |
随着我国经济的飞速发展,铁路设备及技术得到极大的提高,体现在自动化和信息化改造方面。随着铁路运输的需求越来越大,铁路货车向着高速重载的方向发展。
铁路货车运行时轮对始终承受着很大的动载荷,导致轮对上的各个部件出现磨损和形变,甚至发生安全事故。为了及时发现并处理铁路货车轮对的故障及隐患,需要对轮对进行定时的检修和保养。依据《铁路货车段修规程》,在轮对检修时,必须对轮轴轴颈上的轴承进行退卸、检修,并将检修好的轴承或新轴承压装到轮对轴颈上。轴承的退卸与压装是互逆的过程也是一个系统工程,有机的结合起来进行设计研究是解决实际工程问题所必须的。
70T级铁路货车是近期货运发展的主型车,该车型轮对轴重25T,主要装配的滚动轴承是:353130A、353130B(C353130)、CTBU150(SKF ITALY V OR-7030A)、353150X2-2RZ、SKF353130-2RS(SKFTBU150)、TUB150(SKF ITALY V OR-7032)、TAROL150/250TVP 808997、AP150等新型滚动轴承。70T级载重货车从2005年开始运用,目前已逐步进入段修期。由于各车辆段原配备的轴承退卸与压装设备主要是针对21T轴重的各型号滚动轴承而装备的,而适应25T轴重的此类设备尚未配备。因此,研制能同时实现21T轴重及25T轴重轴承退卸与压装的专用设备已是事在必行,迫在眉睫。
本论文针对轮对轴承退卸与压装系统,主要对以下五方面进行了研究:结合轴承退卸与压装系统的功能要求,确定总体方案及技术参数;完成机械系统设计,以满足轮对轴承退卸与压装的段修工艺过程要求,实现21T和25T轴重轴承的退卸与压装;完成液压系统的方案研究及整体结构设计,以获得既平稳又足够大的驱动力,并有利于退卸与压装过程的顺序控制;采用群控技术、PLC控制技术,提出机械系统与液压系统各动作的协调控制方案,实现退卸与压装的群控;应用MCGS进行组态,实现自动控制,并对压装过程产生的数据进行记录与分析。
整个系统的设计研究过程,以机械设计理论和自动控制理论为指导,应用液压传动技术、可编程控制技术、群控技术、组态技术,通过详细的方案设计、大量的现场试验,最终研制成功了铁路货车滚动轴承退卸与压装系统。
本系统在试运行中工作状态良好,但也出现了一些问题,主要在以下两个方面:电磁干扰问题和液压缸的运动定位精度。本文在这两方面提出了一系列的改进方案,并经实际应用,效果良好。本项目通过了南昌铁路局科委的技术鉴定。
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