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原文传递 7A04铝合金深槽轮辋的成形工艺研究
论文题名: 7A04铝合金深槽轮辋的成形工艺研究
关键词: 重型车辆;铝合金;深槽轮辋;成形工艺;主应力法分析;性能测试
摘要: 某重型车辆深槽轮辋(22.5×9.00)原采用Q235钢材通过焊接组装而成,但该轮辋重量大、车辆机动性差,油耗随之升高。在能源日趋枯竭、国家强调节能减排的前提下,原有的材料和成形工艺已不能满足需求。因此本文采用7A04铝合金取代Q235钢,开展了深槽轮辋整体挤压成形工艺的研究。
  通过工艺分析得知该轮辋截面尺寸大,结构复杂,直接整体成形载荷很大,严重影响模具的使用寿命。所以本文着重从降低载荷和改善成形情况进行工艺优化。运用主应力法分析,求解出通过采用空芯坯料反挤工艺降低了反挤压直臂载荷;采用增大挡圈圆角半径和金属预分流设计,不仅避免圆角处充填缺陷,而且明显降低镦挤底部载荷;翻边时通过增设扩口工艺,优化了载荷和挡圈部位的成形。零件特殊的深槽结构,增加了成形难度,通过增设辅助模具设计不仅解决了该问题,而且节约了模具设计成本。最终确定了预制坯→冲孔→芯轴扩孔→反挤压直臂→镦挤底部→扩口缩孔→翻边的成形工艺。
  结合各工序的优化,最终在12500KN挤压设备下试制成功。性能测试表明,通过多道次等温挤压工艺成形的7A04铝合金深槽轮辋抗拉强度和屈服强度分别达到580.7MPa和511.2MPa,伸长率达到11%,相比传统轮辋,性能大幅度提升,并且减重效果达到50%以上。实验试制结果证明,制定的铝合金轮辋成形试制工艺参数是合理的,设计的模具结构可行,对带有深槽结构薄壁筒状零件的成形提供了重要的指导。
作者: 李新凯
专业: 材料加工工程
导师: 张治民
授予学位: 硕士
授予学位单位: 中北大学
学位年度: 2012
正文语种: 中文
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